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各位大大好,小弟目前在做BLDC馬達實驗 轉速命令 700rpm , 4極 24v-BLDC 初始轉速 = 10% 100筆轉速紀錄值如下網址: http://ppt.cc/2sHd 不管我 Kp ki怎麼調整 永遠無法追到正負十位數之差 甚至一直在接近正負200之間 我的Ki在穩態之後一直無法縮小與速度命令的差距 值每次都在0.多之間,縱使要有Duty變化也得累加值到大於1才有辦法增減duty 請問大大們能否給我個建議,小弟的學長們都說一般差距都在70rpm震盪 沒想到我一直都在200rpm震盪 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 120.117.119.9 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1403708026.A.3E8.html
peng978:給您建議 請教學長幫忙看軟硬體debug比較快吧 哈哈 06/25 23:49
sillyquans:學長做的未必是對的,不想瞎亂做 06/26 15:32
hongsiangfu:暫態爬升過程就有震盪存在,why? 06/26 22:48
mos888tw:爬升就會抖了 是不是取樣本身就有問題 07/02 21:04
kingzero:我不會PID,但是我最近剛剛做完風扇的閉迴路控制. 07/21 11:12
kingzero:我的作法是none-linear Err補償. 07/21 11:12
kingzero:上升下降德還滿穩的.2W轉的風扇,控制轉速誤差在20轉內. 07/21 11:13